witchの日記: (ROBO)(進捗) ロボファイトまであと18日 1
日記 by
witch
二ヶ月前(2007/09/13の日記)からの差分
前回のにはモーション作成が入ってなかったから、まだまだやること一杯…
「操作系」と「モーション作成」のToDoを追加
前回のにはモーション作成が入ってなかったから、まだまだやること一杯…
「操作系」と「モーション作成」のToDoを追加
- バッテリー
- ニッカドで行く(KOのバッテリーを3つばらして2パック追加でつくる)
- バッテリーカバーはアクリルケースを切ってマジックテープで止める
- 背中(電源系統)
- ポストの上にアルミアングルを切って付ける。
- アルミアングルにマジックテープを付けてアクリルケースを止める
- 電源基板に5V入力用のコネクタを付ける。配線先はDCDCの手前
- ものが見付かればDCDCを3.3V出力のものに載せ替え
- センサー
- KRG-3出力電圧範囲対応
- (参考: 電源電圧にかかわらず 1.149〜1.551V (中点 1.35V) 2007.08.18の日記)
- 済:
PIC側で10bit読んで1/2する。(10進数で118〜183〜159) - 済:
ジャイロのニュートラル調整 - ジャイロフィードバックのゲイン調整
- 加速度センサ
- 済:
ギ研の加速度センサも3.3V動作にして 10bit の 1/2 で行けるかどうかチェック - 加速度センサ取り付け姿勢の水平調整
- 加速度センサのニュートラル、ゲイン調整
- 済:
- スイッチ類
- 済:
スイッチ類のプルアップ抵抗をどこかに付けておく
(START,STOP,SKIP, LA1,LA2,LA3, RA1,RA2,RA3 合計9個)
(ただし、SKIPボタンはarmadilloのRESETボタンに変更した)
- 済:
- KRG-3出力電圧範囲対応
- 無線系
- 済:
SP3232を付ける。電源は3.3Vで - 済:
パソコン側のUSBアダプタは現行のままで行く - ロボ側無線モジュールの取り付け
- 無線系のデータ通信テスト
- モーション名と無線データの命令コードのマッピング処理作成
- 済:
- 操作系
- ノートPC側操作画面作成
- ロボ側ステータス表示、デバッグログ表示画面の作成
- 入力キーと命令コードのマッピング
- ジョイパッドでの操作処理作成(ジョイパッドコードと命令コードのマッピング、およびシフト機能)
- モーション作成
- うつぶせ起き上がり
- 左右パンチ
- 後退
- 電源電圧−トルク補正処理追加(電源電圧変動に応じてサーボの指示角度を補正する)
(関連箇所:モーションデータ、モーションコンパイラ、スクリプト再生処理) - 加速度センサでの姿勢判定&誤動作チェック機能実装
少しは中継地点が見えてきた…かな。
やばっ (スコア:1)
今日の作業なしでした。あわわ。
イカロス