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witchの日記: (ROBO) ここ二週間での進捗&メモ 2

日記 by witch

一番の成果は
ピッチ軸ジャイロのフィードバックが逆向き」なことの判明

そりゃ、全力で倒れるよ… orz

モーションスクリプトからジャイロのゲインを調整できるようにして、試している途中で発覚。
メインCPUを載せ替えた時にピッチ軸ジャイロを逆向きに付けたのかな。

この修正だけで歩けるようになるといいんだけど…

他は

  • 重心位置を考慮した逆運動学計算(モーションデータコンパイラ)
  • 直立、歩行準備姿勢の修正

が終わったくらい

練習会までになんとかしたいけど…

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メモ

  • 向きを考慮したジャイロゲインは -2/3
  • 加速度センサの値は3.3V系の電圧変動でブレてる気がする。
    (コンデンサを入れるか、平均化サンプル数を増やすか…)
  • 加速度センサがちゃんと水平に付いていない。
  • 腰ヨー軸サーボへの配線が切れかかってるので注意。
    (正確にはPIC基板と分配基板を繋ぐケーブルのコネクタピン部分)
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い

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